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从彩色打印到乌龟凳:当完美计划遭遇现实摩擦

发布时间: 2026-01-24 10:01(北京时间)

摘要: 作者通过彩色打印和组装乌龟凳两个项目,探讨了完美计划与现实执行之间的差距。彩色打印部分涉及技术细节和材料选择,而乌龟凳组装则暴露了规划不足、工具使用和意外问题,引发对挫折应对和行动价值的反思。整体语调冷静、自省,强调实践中的学习与调整。

标签: DIY项目, 技术实践, 现实摩擦, 反思, 冷静, 经验积累, 结构化思考, 元分析

字数: 1434

原文链接: /7402396589/Qozdr21IH

(补0123)

昨天上午研究 Lumina Studio,这是利用了3D打印机耗材叠加混色的原理来实现“彩色打印”。色卡可以基于四种颜色(RYBW)的耗材打印出包含1024色的色卡,色卡模型的层高是0.08,所以推测决定最终颜色的是5层高度,每层从4色中选择一种。

打印出色卡后,可以拍照或扫描,然后软件取色来构建出LUT。之后就是导入图片,通过一定的算法去从LUT中匹配叠色的办法,然后导出模型,切片后就能实现“彩色打印”。

毕竟是4色,即便使用H2D双头机器,也得进行30余次的换料。我看了下评论区的反馈,大都表示PETG的效果会比PLA要好,我想这可能是因为PETG在小层高的情况下更加透明,叠色更加丰富。不过我家没有备太多PETG的耗材,所以只能先采购了。

下午力量训练完回家后就开始组装“乌龟凳”。结合之前有效努力的课程,相当于是一次“努力”的实战,感悟也有不少。

首先“组装好乌龟凳”就是一个非常明确的努力目标。我很早就开始采购零部件、订购木板、购买可能用得上的工具。在等待料齐的过程中,反复观看原视频、用软件绘制图纸,规划好打孔位置和尺寸。这就是为了目标去做规划和准备的过程。

但我发现可能是平时面对的“挫折”还是太少了,这个“乌龟凳”的尝试我一直是比较乐观的,虽然自己几乎没有什么经验,但我把事情想得太简单。我认为只要研究清楚视频、买齐东西、量好尺寸、打孔拧螺丝就完成了。检查购买清单,模拟整个过程,没有什么难的地方。

但实际操作下来各个环节都可能会出问题,大部分是自己粗心考虑不周引起的。

比如采购低背吹塑座椅的时候,我只关注座椅的颜色,下单后就没管了,三天都没发货,一问才知道人家是给运动场那些做批量的,几百个才会发货;

比如订购木板的时候,我把尺寸和数量给厂家,收到合同付款第二天才发现,有一款板的数量少了1。

第一次买“沉孔钻头”,以为只是照着关键词买回来直接用就行,但没想到这款沉孔钻头使用起来还有些门道,第一次钻的时候把钻头卡在木块里面了。

尺寸量好,在木板上划线、标记孔位,但实际打孔的时候会出现偏差、打通孔的时候把另一面打裂了,很糟糕。最后就索性通孔两面都给沉孔,就当作是打磨了。

拧螺丝的时候发现,原视频给的螺丝长度其实很尴尬,而且这个规格的内六角没有适合我手钻的头,总不能手拧吧。尝试手拧一颗自攻螺丝,还没成功拧进去手就要报警了。后来替换成家里其他规格的自攻螺丝。

洞都打好了,也不是直接拧就完事了,两块需要垂直拧紧的木板,要么拧好之后有缝隙,要么就是不垂直,重新打也无济于事,我能想到的补救办法就是稍微硬掰一下,从另一个方向多打一颗固定螺丝。

最头疼的是低背吹塑座椅的固定,配备的螺丝超级长,更换了几款螺丝之后才找到“合适”的长度,但结果三个定位孔的高度是不同的,我以为的合适是只合适一个孔。有另外两个孔就打穿了。后来是3D打印了一个垫高片才解决。

最近在做各种事情,但各种事情说实话都无法“称心如意”,以前总觉得自己做什么事情都能够运筹帷幄,掌控一切。但其实问题往往是随着行动一步步涌现出来的。但很多问题都是可以想办法解决的,这对我来说也是一种锻炼和经验的积累。

但我想到更加可怕的事情是,像“乌龟凳”这种我觉得不会出什么问题的事情在做的过程中都冒出这么多问题,其他被我否决掉的各种念头和想法实际做起来会怎样呢?既然问题很多时候都是能解决,那我是不是可以找回一些以前被否定的事情去尝试一下?